采用UASB+BCO+BAF新工藝處理中成藥廢水,廢水水量為1 500m3/d,水質(zhì)為COD 600~2 500mg/L,BOD5 600~800 mg/L,SS 400 700 mg/L,出水要求符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:UASB,BCO,BAF,中成藥廢水
本工程為江中藥業(yè)股份有限公司污水處理站改擴(kuò)建工程。原一期工程污水站,采用兩級A/O接觸氧化法,處理量為720 m3/d。隨著廠方二期工程生產(chǎn)線的不斷投產(chǎn),原污水處理站在處理水量及有機(jī)負(fù)荷方面均無法滿足要求, 因此在原污水處理站的基礎(chǔ)上進(jìn)行二期工程擴(kuò)建,要求達(dá)到的污水處理能力為1 500 m3/d,并預(yù)留相應(yīng)的中水回用設(shè)施。通過對項(xiàng)目的調(diào)查研究及比較分析, 決定采用 UASB-BCO-BAF的厭氧-好氧組合工藝對原有工藝進(jìn)行改造。以厭氧工藝為第一級生物處理,其廢水中的COD去除率可達(dá)85% 以上,再進(jìn)行好氧處理可大大降低投資和運(yùn)行費(fèi)用。
1 水質(zhì)水量
1.1 水質(zhì)特點(diǎn)
廠方主要產(chǎn)品為健胃消食片、復(fù)方草珊瑚含片。中成藥主要生產(chǎn)過程為:中藥原材料切片煎煮、濃縮為浸膏,經(jīng)噴霧干燥后制成干膏粉,再與輔料按比例混合后壓片、薄膜包衣成型。廢水主要來源于提取車間的原料濃縮廢液、煎煮濃縮容器清洗水、噴霧干燥塔清洗水和多功能車間壓片、包衣容器清洗,各車間地面沖洗水及人員清潔用水也一并混入生產(chǎn)廢水。另外生化車間利用干蚯蚓提取蚓激酶,水泡磨漿和離心過濾中都有廢液產(chǎn)生,同時(shí)提取樹脂再生用酸堿溶液也直排進(jìn)入污水管道,雖然產(chǎn)量不大,但在其他車問廢水量小時(shí)會對廢水pH造成較大影響。
1.2 處理水量和進(jìn)、出水水質(zhì)
工程設(shè)計(jì)流量為1 500 m3/d,24 h運(yùn)行,主要設(shè)計(jì)參數(shù)列于表1。
2 工藝流程
2.1 原工藝流程
廠方原工藝如圖1所示。
原工藝以內(nèi)設(shè)軟性填料的接觸氧化池為處理主體,兩級串聯(lián)運(yùn)行,進(jìn)水加酸/堿調(diào)節(jié)pH,出水加 PAC和PAM 絮凝沉淀。
2.2 改造后工藝流程
改造時(shí)新增厭氧和生物濾池處理單元,在盡量保留原處理工藝的基礎(chǔ)上對原構(gòu)筑物進(jìn)行了合理改造,改造后的處理工藝為UASB-BCO-BAF厭氧- 好氧組合工藝。新工藝流程見圖2。
工業(yè)廢水經(jīng)廠方管道排至集水井,經(jīng)井中細(xì)格柵去除懸浮固體雜質(zhì)后流入集水池,由泵提升進(jìn)入 pH調(diào)整池,加堿液調(diào)節(jié)至微堿性,經(jīng)初沉池去除大顆粒易沉降物質(zhì)后流入調(diào)節(jié)池(原兼氧池1和調(diào)節(jié)池2組成),在調(diào)節(jié)池中混合、均化、緩沖水質(zhì)、水量,同時(shí)進(jìn)行初步水解酸化,而后由泵提升至厭氧池,經(jīng)厭氧細(xì)菌生物處理后出流至接觸氧化池(原好氧池1、兼氧池2、好氧池2組成),廢水經(jīng)好氧細(xì)菌在有氧條件下進(jìn)一步分解轉(zhuǎn)化后進(jìn)入二沉池,通過斜管沉淀進(jìn)行固液分離, 出水流入BAF濾池,在曝氣作用下廢水流經(jīng)濾池填料經(jīng)充分深度處理后排放。部分出水蓄入消毒池作BAF濾池反沖洗用水,反沖洗出水回流至集水井。事故排放時(shí)調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水由溢流口直接進(jìn)入接觸氧化池,不流經(jīng)厭氧池。來自初沉池、二沉池的污泥,由污泥泵抽入污泥濃縮池,經(jīng)重力濃縮后外運(yùn)處置,污泥濃縮池的上清液返回初沉池。集水井清理細(xì)格柵及抽渣泵排出的污泥由人工定期清運(yùn)。
由羅茨鼓風(fēng)機(jī)在接觸氧化池和BAF濾池的底部連續(xù)鼓入進(jìn)行生化反應(yīng)所需的空氣,接觸氧化池和BAF濾池分別采用兩套鼓風(fēng)機(jī)組,BAF濾池的反沖洗空氣則由反沖洗羅茨鼓風(fēng)機(jī)提供。在pH調(diào)整池中鼓入攪拌空氣,同時(shí)在調(diào)節(jié)池中定期鼓入空氣,確保池內(nèi)不淤積污泥。
調(diào)節(jié)pH時(shí)加入堿,特殊情況二沉池進(jìn)水前加入PAC、PAM,外運(yùn)污泥不考慮加藥脫水。
2.3 主要構(gòu)筑物
改造工程的主要構(gòu)筑物列于表2。
其中厭氧池為UASB反應(yīng)器,UASB反應(yīng)器具有工藝結(jié)構(gòu)緊湊、處理能力大、無機(jī)械攪拌裝置、處理效果好以及投資費(fèi)用省等優(yōu)點(diǎn)[2]。其尺寸為9.0 mX13.0 mx8.0 m,有效容積760 m ,設(shè)計(jì)COD容積負(fù)荷3.0 kgCOD·m3/d, 上升水速約0.55 m/h一。采用穿孔管大阻力布水系統(tǒng), 雙層共11組三相分離器,沿不同高度設(shè)污泥取樣口。因廠方排水溫度較高,未設(shè)加溫裝置,反應(yīng)器常溫運(yùn)行。
接觸氧化池利用原A/0反應(yīng)池,除兼氧池1改為調(diào)節(jié)池外,其余3個反應(yīng)池均保留原結(jié)構(gòu)及填料,但不再限制兼氧池2曝氣強(qiáng)度,即3個接觸氧化池全改為好氧工藝。
BAF根據(jù)水流方向可分為上向流和下向流兩種。下向流BAF,如BIOCARBONE,納污效率不高,運(yùn)行周期短,現(xiàn)已被上向流BAF逐漸取代。上向流 BAF有BIOSTYR、BIOFOR等多種形式。本工程采用BIOFOR形式,四格并聯(lián)運(yùn)行,單格尺寸2.3 mx 3.6 mx4.2 m,采用國產(chǎn)球形陶粒,濾料層約2.5 m。設(shè)計(jì)容積負(fù)荷約0.9 kgBOD5/m3濾料/d,氣水比3.7:1。濾池部分出水流入清水池備反沖洗用。
3 運(yùn)行結(jié)果
3.1 COD去除效果
穩(wěn)定運(yùn)行期間厭氧.好氧工藝沿程COD變化如圖3所示。
在UASB正常運(yùn)行情況下,厭氧平均出水 COD 300 mg/L,后續(xù)好氧工段處能在低有機(jī)負(fù)荷條件下運(yùn)行,整個系統(tǒng)COD總?cè)コ食^94%。值得注意的是當(dāng)廢水流經(jīng)UASB后COD的累積去除率就已經(jīng)接近80%,說明在UASB—BCO—BAF的厭氧一好氧組合工藝中,UASB厭氧反應(yīng)器起主導(dǎo)作用。因此,只有保障UASB穩(wěn)定運(yùn)行,整個系統(tǒng)才能獲得理想的處理效果。
3.2 SS去除效果
初沉池沉淀、調(diào)節(jié)池水解酸化能有效降低厭氧反應(yīng)器進(jìn)水SS濃度;UASB反應(yīng)器通過污泥床層截留和三相分離器沉降共同減少出水SS;接觸氧化出水經(jīng)過二沉池沉淀和BAF過濾后最終實(shí)現(xiàn)SS達(dá)標(biāo)排放。在工藝平均進(jìn)水SS 300 mg/L。時(shí),總出水SS 平均為56 mg/L,SS的去除率達(dá)到81.1%,處理效果良好。組合工藝SS沿程變化見圖4。
3.3 色度去除效果
廢水色度主要來源于中藥提取廢水,產(chǎn)生色度的主要成分為草珊瑚、陳皮、山楂、太子參、山藥等中藥材中的黃酮類和甙類物質(zhì)以及生產(chǎn)中少量添加的胭脂紅色素。原水主要呈黃褐至紅褐色,平均色度 500倍,經(jīng)UASB處理后色度降低至50~80倍,再經(jīng)接觸氧化和曝氣生物濾池處理后色度最終降低為 30倍左右。
冬季氣溫較低時(shí),系統(tǒng)對色度的去除效率會受一定影響,尤其是提取車間集中清洗設(shè)備排放大量高色度廢水后,BAF濾池出水色度開始泛黃、混濁,出水感官變差,比色測定出水色度接近50倍,需通過在濾池進(jìn)水端投加PAC和PAM 來增強(qiáng)系統(tǒng)對色度的去除能力。
4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
日處理水量以1 500 m 計(jì)算,不計(jì)折舊和維修,合計(jì)運(yùn)行費(fèi)用為952.5元/d,折合單位廢水為0.64 元/m3。;計(jì)折舊和維修,合計(jì)運(yùn)行費(fèi)用為1 204.6元/d ,折合單位廢水為0.80元/m。
廠方原兩級A/O接觸氧化工藝日常運(yùn)行需投加PAC及PAM,含絮凝劑及助劑使用費(fèi)后的處理成本為0.97元/m3,高于改造后厭氧-好氧組合工藝0.64元/m3的處理成本。厭氧-好氧組合工藝的采用,尤其是UASB反應(yīng)器的使用大大降低了好氧曝氣所需要的電耗。
另外,UASB和BAF濾池可間歇運(yùn)行的特點(diǎn)克服了原接觸氧化工藝無法完全停機(jī)的缺點(diǎn)。原工藝在廠方淡季停產(chǎn)時(shí)仍需對接觸氧化池正常曝氣,并人工投加面粉、尿素和磷肥以保持微生物活性,僅此一項(xiàng)每年要多增加13 400元運(yùn)行費(fèi)用(以每年停產(chǎn) 50 d,停產(chǎn)時(shí)每日安排2名操作工計(jì)算)。而UASB 與BAF中的微生物均有很好的饑餓耐受能力,停產(chǎn)時(shí)可完全關(guān)閉,不用額外投加營養(yǎng)物質(zhì),節(jié)省了廠方的人力、電耗和藥劑費(fèi)用。
5 結(jié)語
針對中成藥廢水較難處理的特點(diǎn),采用UASB +BCO+BAF工藝技術(shù),對廢水中的有機(jī)污染物進(jìn)行多級生化處理。實(shí)踐證明該工藝不僅是可行的,同時(shí)也為中成藥廢水處理找到了一條新途徑。